采用德国曼内斯曼米尔厂的技术,由太原重型机密厂研制的我国第一台国产化微张力减径机,于1991年在鞍钢无缝钢管厂φ100机组作业线上引人投产,历经几年的生产和技术改造,已形成年产5万t普通结构无缝钢管的生产能力。由于产品结掏的调整,原设计的孔型系列已很难适应生产的要求,其工艺技术需进一步完善。此外,由于国产减径机机架质量不佳,机架内部轧辑产生位移而导致铜管外表面产生直道和青结缺陷,直接影响到钢管的产品质量。为消除无缝钢管外表团缺陷,本文对徽张力减径机工艺的完善进行了探讨。
BO系列Ø108.5mm→Ø89mm孔型表
(1)新设计的微张力减径机回孔型系列。在线轧制工艺合理,适应性强,生产时便于与上机组衔接,理顺了cZ>100 机组的生产工艺,消除了外表面青线缺陷,随着荒管温度的提高,改善了微张力减径机的轧钢条件。
(2) 针对微张力减径机在生产中出现的轧棍轴向窜动和径向跳动的问题,来取相应的措施,在不改变机架结构的前提下,可以消除因轧棍位移而造成的铜管外表面缺陷。
相关文章下载:
第四代轧管机—精密(Accu Roll)轧管机( 热轧).pdf
钢管微张力减径过程中壁厚变化的有限元计算分析和实验研究.pdf